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水庫大壩水庫壩體灌漿工程施工技術(shù)
日期:2019-03-26 ???瀏覽量:??????

水庫大壩灌漿漿砌石壩體施工技術(shù)

1.工程概況

本水庫樞紐工程由漿砌石重力壩、輸水管道、壩后式電站等組成。最大壩高44.00m,壩頂寬5.00m,壩軸線(xiàn)長(cháng)182.5m,壩底寬35.00m,壩頂高程1266.03m,水庫正常蓄水位為1265.03m,總庫容為1032萬(wàn)m3,水庫是以灌溉防洪為主,兼顧發(fā)電、養殖等綜合利用效益的中型水利工程。工程于1997年10月建成并投入使用。建壩時(shí),由于施工工藝粗糙等種種原因,運行后,病險相繼出現,2008年9月經(jīng)相關(guān)單位安全評估為三類(lèi)病險壩,列入除險加固工程。

2.壩體水文工程地質(zhì)條件

根據鉆孔揭露,壩體漿砌石塊體為粉紅色花崗巖,主要礦物有正長(cháng)石、石英、及少量暗色礦物,其中塊石多為弱風(fēng)化,少數為強風(fēng)化,結構松散。大多數塊石間不見(jiàn)砂漿,連接不密實(shí)。砌石之間多呈松散堆積狀態(tài),鉆進(jìn)時(shí),多數孔段無(wú)回水,壓水試驗時(shí)連水位均無(wú)法觀(guān)察到,砌石間空隙多且大,連通性極好。前期安全評估時(shí),現場(chǎng)測得壩體密度最小為1.76g/cm3、最大的僅2.12g/cm3,壩體空隙率極高,壩體漏水嚴重,水庫不能正常蓄水。

3.壩體防滲灌漿設計

原設計壩體防滲灌漿孔為三排,排距1m,上游排在壩下0+000.1m處,下游排在壩下0+002.1m處,中間排在0+001.1m處,上、下游排孔距為2.0m,中間排孔距為1.0m,分三序進(jìn)行施工,自孔深1m開(kāi)始自上而下每5m一段進(jìn)行灌漿,灌漿壓力根據試驗確定。灌漿水泥使用P.O42.5級普通硅酸鹽水泥。防滲標準q<5Lu。此外,防滲體后至壩址設計了孔、排距分別為3m的壩體固結灌漿孔。

其他要求按《水工建筑物水泥灌漿施工技術(shù)規范》(DL/T5148-2001)執行。

4.防滲體灌漿施工技術(shù)

4.1防滲體灌漿生產(chǎn)性試驗

(1)防滲體灌漿生產(chǎn)性試驗技術(shù)要求。

根據設計要求,生產(chǎn)性試驗安排在大壩左岸0+139~0+144m段進(jìn)行。防滲體灌漿試驗采用自上而下分段孔內循環(huán)灌漿方法,段長(cháng)原則上5m一段,,但當鉆孔回水消失,不受段長(cháng)限制;灌漿壓力:上、下游排(1~6)m,壓力0.2MPa;(6~16)m,壓力0.4MPa;(16~26)m,壓力0.6MPa;26m以下0.8MPa;中間排(1~6)m,壓力0.3MPa;(6~16)m,壓力0.6MPa,(16~26)m,壓力0.9MPa,26m以下1.2MPa;分Ⅲ序逐序施工。在各段規定壓力條件下,當注入率小于1L/min時(shí),繼續灌注60min,灌漿結束;封孔采用導管將孔內余漿置換成為水灰比0.5∶1的濃漿,而后進(jìn)行純壓式灌漿封孔。灌漿結束7天后,在試驗區適當位置檢查孔,進(jìn)行鉆孔取芯和壓水試驗檢查,評價(jià)灌漿效果。

(2)防滲灌漿生產(chǎn)性試驗施工。

按照防滲灌漿生產(chǎn)性試驗擬定的施工參數和技術(shù)要求,完成試驗灌漿孔11個(gè),進(jìn)尺162.78m,簡(jiǎn)易壓水38段,灌漿段長(cháng)151.78m,共注入水泥189.6t。檢查孔1個(gè),進(jìn)尺15.5m,壓水試驗3段,壓水試驗結束后全孔灌入水泥400kg。

(3)施工時(shí)出現的特殊情況。

鉆孔孔口回水情況:Ⅰ序排鉆孔時(shí)全部沒(méi)有回水,中間還有少量掉鉆;上游排Ⅱ序孔及中間排Ⅲ序孔鉆孔時(shí)上部段回水情況有所好轉,有少量回水;到中間排Ⅲ序孔鉆孔時(shí)回水有明顯好轉,但是在鉆進(jìn)過(guò)程中仍有某些部位仍然出現回水減少,甚至消失,說(shuō)明壩體內空洞通過(guò)上、下游排Ⅰ、Ⅱ序孔灌漿后仍存在少數空隙未得到充分灌注。灌漿段壩坡冒漿情況及處理:在灌漿過(guò)程中,出現多處漏漿現象。特別是剛開(kāi)始對下游排Ⅰ序孔灌漿時(shí),從下游壩坡不同高程處多達20余處出現冒水和漏漿。灌漿時(shí),冒漿量較小處,隨漿液水灰比變濃,漏漿點(diǎn)逐漸消失,按正常灌漿方式灌注至結束標準;當冒漿量較大,采取用水不漏和棉紗等材料嵌縫、地表封堵方法封堵,再采取低壓、濃漿、限流、限量、間歇灌漿等方法處理,灌至結束標準。

灌漿段大量吸漿情況及處理方法:由于壩體裂隙、空洞較多,結構較松散,導致灌漿過(guò)程中孔段吸漿量非常大,如下游排的Ⅰ序孔K21″、K23″孔,其分別灌注水泥59.5t和49.3t,平均單耗達到4.25t/m和3.18t/m。整個(gè)灌漿試驗的平均單耗為1.25t/m。遠大于設計的100kg/m。

4.2防滲體灌漿技術(shù)要求的補充

通過(guò)防滲灌漿生產(chǎn)性試驗成果分析,結合灌漿過(guò)程中各種不同情況的處理結果,經(jīng)深入總結探討,對防滲體灌漿技術(shù)要求補充如下:

(1)灌漿材料。防滲體灌漿上、下游排出現大量吸漿時(shí)添加細砂,要求潔凈,含泥量<3%。出現漏漿時(shí)摻加水玻璃,摻加比例為3%~5%。

(2)灌漿方法。大壩防滲體灌漿上游排和下游排孔先自上而下用水泥砂漿進(jìn)行充填灌漿,出現漏漿時(shí)摻水玻璃進(jìn)行堵漏處理,再按防滲體灌漿要求,自下而上分段孔內循環(huán)灌漿方法復灌至結束標準。防滲體灌漿中間排采用純水泥漿自上而下分段孔內循環(huán)灌漿方法進(jìn)行灌漿。

(3)施工參數:段長(cháng)原則上為5m,但當遇孔內鉆孔回水消失,即停即灌,不受段長(cháng)限制;純水泥灌漿壓力上、下游排(1~6)m,壓力0.2MPa、(6~16)m采用0.4MPa,16m以

下采用0.6MPa;中間排(1~6)m,壓力0.3MPa,6m以下壓力0.6MPa;充填灌漿當孔口無(wú)回水,采用摻加細砂10%~20%進(jìn)行空隙充填灌漿,一旦出現壩外漏漿,結合摻加水玻璃進(jìn)行,至孔內填滿(mǎn)溢漿為止;漿液的水灰比,充填灌漿漿液一律為0.8∶1,摻砂量按20%左右進(jìn)行;砂漿充填灌滿(mǎn)至孔口返漿,充填灌漿結束。

雙液灌漿至漏漿現象停止,停止摻加水玻璃,再按純水泥漿灌漿要求灌至結束標準。

(4)灌漿時(shí)地表冒漿處理:灌漿過(guò)程中,發(fā)現冒漿、漏漿,應先查明原因,根據漏漿量的大小,選用不同方法處理:如漏漿量較小,按正常灌漿方式灌至結束標準;當漏漿量較大時(shí),暫停灌漿作業(yè),對灌漿影響范圍內的廊道、壩坡、結構分縫等進(jìn)行逐項檢查并進(jìn)行封堵處理后再恢復灌漿;恢復灌漿時(shí),采取灌注水泥砂漿加水玻璃結合低壓、限流、間歇、待凝等方法處理。

4.3防滲體灌漿效果

防滲體灌漿按照設計布置和相關(guān)技術(shù)要求,施工完成鉆孔364個(gè),累計灌漿段長(cháng)8161.08m,灌入水泥3942.5t,單位注入量483.1kg/m,砂480t,水玻璃100t。防滲體灌漿施工完成后,綜合效果表明防滲體灌漿質(zhì)量良好,達到預定效果。

(1)單位注入量逐排逐序減少明顯。先施工的下游排單位注入量914.7kg/m,上游排單位注入量643.0kg/m,后施工的中間排單位注入量193.1kg/m。序次上先施工的下游排Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ序單位注入量分別為1189.3,1073.3,691.4kg/m,上游排Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ序分別為952.9,648.8,481.1kg/m,中間排Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ序分別為257.8,231.7,141.8kg/m,逐排逐序減少明顯。

(2)漿砌石內空隙充填密實(shí)。壩體隨機鉆孔容重檢測試驗,壩體容重達到2.33t/m3。此外,溢流面開(kāi)挖揭露,水泥結石已基本密實(shí)地充填在空隙中,鉆孔巖芯多呈柱狀,膠結良好。

(3)壩內防滲體檢查孔壓水試驗透水率均<5Lu,滿(mǎn)足設計要求。防滲體灌漿完成14天后,施工檢查孔37個(gè),壓水試驗190段,透水率均<5Lu,全部合格。

5.結束語(yǔ)

本水庫壩體漿砌石空隙率高,結構松散,透水性強烈,是形成加固前工程的主要病因。灌漿時(shí)漿砌石壩體到處出現漏漿,吸漿量大,較大地提高了除險加固工程費用。針對本水庫壩體漿砌石空隙率高,結構松散,透水性強烈的特點(diǎn),及時(shí)調整灌漿方法、灌漿材料、工藝參數、特殊孔段處理措施,從根本上保證了防滲體灌漿施工質(zhì)量。

 

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